“我们上当了!”2001年,美国一招让我国堆积如山的己内酰胺产品变成废品,中石化的几位资深技术人员正感到绝望之际,一个人的出现改写了结局。 2001 年的中石化实验室里,一片愁云惨淡,堆积如山的己内酰胺成品沦为废品,数亿元投入打了水漂,美国的技术封锁让整个中国化工行业陷入绝境。 就在一众技术人员束手无策时,70 岁的闵恩泽院士挺身而出,带着团队在实验室里鏖战 18 个月,用 3000 多次实验换来技术突破,不仅盘活了 50 万吨废弃原料,更让中国从己内酰胺进口大国,一步步成为掌握核心技术的世界生产第一大国,书写了中国科技破局的传奇。 己内酰胺是生产尼龙 6 的核心单体,广泛应用于纺织、汽车、电子等支柱产业,堪称工业领域的 "刚需原料"。 上世纪 90 年代,中国的己内酰胺自给率不足 30%,其中 45% 依赖美国进口,核心生产技术和设备被欧美国家牢牢垄断。 为摆脱依赖,中石化曾斥资引进美国生产设备,试图通过反向研究实现自主生产,却没想到踏入了美国布下的陷阱。 美国不仅出售的是老旧设备,还在我方实现量产之际,推出技术更先进、价格更低的产品,同时悄悄修改原料指标,让我国囤货的原料与生产线完全不匹配,加工出的产品全是次品。 短短一年间,全国 12 家主要己内酰胺加工企业 9 家停工,中石化单家企业损失超 200 亿元,50 万吨废弃原料堆积成山,中国化工产业被扼住了咽喉。 彼时的美国,正是想通过这种 "技术卡脖子" 的方式,遏制中国化工行业的发展,让我国永远依附于其技术和原料。 危急关头,被誉为 "中国催化剂之父" 的闵恩泽院士主动请缨,一句 "不能让美国人把我们的路堵死",成为了整个攻关团队的精神支柱。 当时的闵恩泽已年逾七旬,毕生深耕石油化工催化剂领域,即便此前曾因肺癌切除肺叶,身体尚未完全康复,仍义无反顾地扎进了实验室。 催化剂是化工生产的 "心脏",配方的毫厘之差,都会导致效果天差地别,而此次攻关还要解决废弃原料的再利用难题,难度更是成倍增加。 闵恩泽带领 30 多人的团队,从反复化验废弃原料成分开始,一点点调整催化剂的活性成分。 实验进入瓶颈期时,曾连续 100 多次失败,有年轻队员忍不住落泪质疑,闵恩泽总是拍着队员的肩膀鼓励:"失败不是坏事,至少我们知道这条路走不通。" 在 18 个月的日夜鏖战中,团队成员吃住在实验室,面对实验中可能出现的爆炸风险毫不退缩,终于在第 3000 多次实验中找到了突破口。 当第一批用废弃原料加工的己内酰胺下线,检测报告显示各项指标均达标,甚至优于进口产品时,实验室里的欢呼声久久不散。 这场技术突破,不仅让中石化停工的机器重新运转,更让中国己内酰胺产业实现了关键转折,闵恩泽团队研发的新型催化剂,让我国企业不再依赖美国的 "标准原料",即便原料指标出现波动,也能通过催化剂调整实现适配。 此后,闵恩泽并未停下脚步,又带领团队开启了己内酰胺绿色生产技术的攻关,于 2008 年形成了具有自主知识产权的成套新技术,打破了国外 70 年的技术垄断。 这套技术让己内酰胺生产的氮原子利用率提升至 90% 以上,生产成本下降 50%,污染物排放量减少 50% 以上,获 200 余项国内外发明专利。 如今,中国的己内酰胺自给率已从不足 15% 飙升至 98%,全球市场份额超过 60%,80% 的国内产能采用的是闵恩泽团队研发的绿色技术,更带动了超 4000 亿元的下游产业发展。 2001 年的那场己内酰胺危机,早已成为中国化工行业的 "成人礼",而闵恩泽院士用一生践行的 "国家需要什么,我就做什么",更是成为中国科研工作者的精神标杆。 这场破局之战,让我们深刻明白,核心技术买不来、讨不来,唯有自主创新才是立命之本,美国的技术封锁看似是困境,却倒逼中国化工行业走出了一条自主研发、自主创新的道路。 从闵恩泽院士到一代代科研工作者,他们以坚韧不拔的意志、精益求精的态度,在各个 "卡脖子" 领域攻坚克难,才让中国科技不断实现从跟跑到并跑、再到领跑的跨越。 而这份迎难而上、自力更生的精神,也将继续推动中国产业升级,在全球科技竞争中站稳脚跟,让中国制造真正成为中国创造。
